焦化厂除尘设备改造案例分析
文章作者:admin 更新时间:2019-08-09 07:56:20
近期,中央电视台《焦点访谈》栏目以《管不住的焦化厂?》为题报道了陕西黄陵煤化工有限责任公司(以下简称“黄陵煤化工”)长期违法排污导致环境污染问题。生态环境部高度重视,迅速组织调查核实有关情况,督促当地有关部门依法严惩恶意违法排污行为。可见焦化厂除尘的重要性,今天要给大家介绍的是准守国家规定进行焦化厂除尘器改造的案例。
焦炉出焦的大量高温含尘烟气,经导焦槽上大型吸气罩捕集后,通过接口翻板阀进入集尘主管,送入蓄热式冷却器冷却,然后进入袋式除尘器净化。净化后的烟气通过风机、消引器及烟囱排入大气。含尘气体从
布袋除尘器入口进入后,由导流管进入各单元室,在导流装置的作用下,大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区,过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。
随着过滤工况的进行,当除尘布袋表面积尘达到一定厚度时,由清灰控制装置(差压或定时、手动控制) 按设定程序关闭提升阀,控制当前单元离线,并打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由卸料阀排出后,利用输灰系统送出。通过布袋除尘器和冷却器捕集下来的粉尘经气动双层排灰阀进入刮板输送机,再由斗式提升机将粉尘送入粉尘仓,*后由加湿卸灰机定期将粉尘装入汽车运出。为节省电能,在通风机和电机之间配置了调速型液力偶合器,通过摩电道将信号传输到除尘站地面控制系统,通风机由低速转为高速时产生较大的吸力,将粉尘抽到除站进行处理,推焦后,偶合器勺管由高位转为低位,风机由高速变为低速。
1、气包开裂改造方向为气包的结构;由于焦化粉尘很细、很轻,不离线是很难将布袋上的粉尘清理下来,因此粉尘外溢的改造方向是改为在线脉冲反吹。
2、针对气包开裂的改造方案:针对长方体结构气包的弊端,决定改为圆柱体结构。圆柱该材质为∮375无缝钢管,长1600mm,壁厚8mm,材质为Q235-B。将反吹管进行固定,确保其原来的位置及垂直度。拆下脉冲阀,将长方体气包整体切割。除尘器箱体顶部及与反吹管交接处进行严密焊接,确保焊接质量。圆柱体气包两端密封,上下按反吹管距离进行割孔。用水平仪测量脉冲膜片底座后对气包的上孔、下孔进行焊接作业。必须保证质量确保焊接强度。安装脉冲阀、电磁头。
3、针对计划停机或故障停机时焦粉外溢的改造方案:将原安装在除尘器出口的常开翻板阀调灵活。在翻板阀上部安装电动液压缸推杆为翻板推动力。调整好开关限位,将电动液压推杆与
除尘器出口翻板进行连接。手动、电动调试离线阀、确保开关灵活、到位。增加离线阀PLC程序、及相关参数设定,实现离线阀、脉冲阀等的自动化操作。
4、相关数据参数设定:关闭离线阀3秒后,1#脉冲阀开始动作;脉冲阀动作时间:0.5秒;脉冲阀间隔时间:3秒;6#脉冲阀动作8秒后,离线阀打开;该仓离线阀打开10秒后,关闭下一仓离线阀开始下一仓反吹。如果反吹过程中压力损失超过30%,可适当增加脉冲阀间隔时间1-2秒。
改造后效果:改造后,经过一段时间的使用,气包无漏风现象;在计划停机及故障停机时无积灰外溢情况发生。具有实际的可操作性,值得推广。